SCR脫硝裝置憑借技術成熟、脫硝效率高、還原劑NH3價廉易得、煤種適應范圍寬、適宜大容量機組NOx超低排放運營等優勢,廣泛應用于我國火力發電企業。煙氣系統的積灰堵塞、磨損破損、冷端設備ABS(即Ammonium Bisulfate,中文名稱硫酸氫銨,分子式NH4HSO4)現象發生頻率較高,折射出當前SCR脫硝裝置經濟運行、性能保障的危機。
本文以某火電企業調研和測試數據為基礎,通過流場模擬、理論分析和診斷,將成功的解決對策分享給讀者,所涉及的方法、手段、分析依據和技術指標,可為SCR脫硝超低排放工程提供技術借鑒和實踐參考。
1 SCR脫硝裝置現狀調查
1.1 主要設計指標
該SCR脫硝裝置主要設計指標參考《火電廠煙氣脫硝技術導則》(DL/T296-2011)設定,具體情況如表1所示。
表 1 SCR脫硝裝置主要設計指標
1.2 主要測試指標
在100%BMCR工況下,SCR裝置脫硝效率、氨逃逸以及射入角、流速、NH3/NOx分布偏差等指標偏離設計值,具體情況如表2所示。
表 2 SCR脫硝裝置主要測試指標
1.3 導流板安裝偏差
反應器入口煙道6組導流板安裝偏差多處超出允許值,具體情況如表3所示。
表 3 導流板安裝偏差檢查
1.4 催化劑積灰堵塞、磨損和內裂
SCR反應器頂層催化劑積灰堵塞、磨損和內裂情況如圖1所示。A2~A17(不包含A5、A7、A5)、B1~B17(不包含B4、B9、B14)、C1~C17(不包含C15)、D1~D17(不包含D3、D5、D8、D9、D13)、E1、E4、E14、E15、E16為積灰堵塞分布,C15為損壞,B4、B9、B14、D5、D9、D13、F4、F9、F14為內裂。
圖 1 催化劑積灰堵灰、磨損和內裂
1.5 其他設備積灰堵塞、磨損破損
煙氣系統導流板、噴氨格柵(AIG)、均流管、飛灰整流器、空氣預熱器積灰堵塞、磨損破損情況如表4所示,同時空氣預熱器換熱元件發生腐蝕。
表 4 SCR脫硝設備積灰、破損檢查表
2 原因分析與診斷
煙氣設備的積灰堵塞、磨損破損、導流板安裝偏差等因素,均會改變流道流場分布,導致注入氨濃度分布不均、NH3/NOx混合效果差、氨逃逸增加。氨逃逸和SO2/SO3轉化率增加造成催化劑堵塞失活、空氣預熱器腐蝕、SCR脫硝性能下降。
2.1 積灰堵塞
該煤質收到基灰分Aar、煤灰SiO2和Al2O3含量分別為41.3%、64.1%和27.1%。脫硝裝置入口煙氣粉塵和灰分SiO2含量高是導致煙氣設備積灰堵塞的成因。分析圖2可知,催化劑堵塞導致催化劑提前失 活、SCR 裝置脫硝效率下降。
圖 2 催化劑性能與脫硝效率
2.2 磨損破損和催化劑內裂
鍋爐和SCR煙氣系統設備未做灰渣清理,機組啟動運行后,煙氣攜帶殘渣、金屬碎片以及大顆粒粉塵流入,沖擊或撞擊下游設備,導致設備局部磨損破損、催化劑內裂。僅考慮導流板和飛灰整流器破損因素,經測試和流場模擬分析:
噴氨格柵(AIG)前500mm處煙道斷面流速偏差不合格率3.1%;SCR反應器煙氣流向射入角偏差不合格率4.8%;SCR反應器頂層催化劑入口前500mm處,流道斷面流速偏差不合格率13.2%、NH3/NOx分布偏差不合格率11.5%。分析表明,導流板和飛灰整流器的破損劣化流場和NH3/NOx混合,同時飛灰整流器影響幅度較大。
2.3 導流板安裝偏差
僅考慮導流板安裝偏差因素,經測試和場模擬分析:噴氨格柵(AIG)前500mm處煙道斷面流速偏差不合格率4.8%;SCR反應器煙氣流向射入角偏差不合格6.9%;SCR反應器頂層催化劑入口前500mm處,斷面流速偏差不合格率15.6%、NH3/NOx分布偏差不合格率13.2%。由此判斷,導流板安裝偏差超過允許值既影響煙氣系統均流和NH3/NOx混合,又導致積灰堵塞、磨損破損和氨逃逸增加。
2.4 氨逃逸與流速偏差噴氨格柵(AIG)和頂層催化劑前流速偏差不合格率分別為7.5%和29.7%,依據圖3分析:流速偏差超過設計值導致氨逃逸增加,同時氨逃逸量隨流速偏差加大而增加。
圖 3 流速偏差與氨逃逸
2.5 氨逃逸與NH3/NOx分布偏差反應器內頂層催化劑前NH3/NOx分布偏差不合格率為23.6%,依據圖4分析:氨逃逸隨脫硝效率升高而增加;NH3/NOx分布偏差越大,氨逃逸隨脫硝效率增幅越大;脫硝效率越高,控制氨逃逸越難;NH3/NOx分布偏差超過設計指標是導致氨逃逸增加的成因,高于流速偏差的影響。
圖 4 NH3/NOx分布偏差與氨逃逸
2.6 冷端設備 ABS 現象
液態硫酸氫銨(NH4HSO4)通常以液滴形式分散于SCR煙氣中,其向固態((NH4)2SO4)轉變階段的溫度稱為轉化溫度。但是,轉變階段的硫酸氫銨具有極強的吸附性,會隨煙氣粉塵一起沉積到轉化溫區的冷端設備通道內,引起催化劑堵塞失活,造成空氣預熱器堵塞腐蝕。運行經驗表明,當SO3=2~3μg/m3,NH3<2μg/m3時,硫酸氫銨附著積聚現象就會在空氣預熱器內發生。
圖 5 轉化溫度、NH3·SO3與ABS
依據圖5分析:ABS形成取決于轉化溫度、NH3·SO3濃度之積;轉化溫度隨NH3·SO3濃度之積增加而升高;NH3·SO3濃度之積取決于氨逃逸和SO2/SO3轉化率;該裝置氨逃逸為8.7μg/m3、脫硝效率確定, 氨逃逸是造成催化劑堵塞和空氣預熱器腐蝕的主因。
2.7 脫硝效率與SO2/SO3轉化率
依據圖6分析,提高脫硝效率,催化劑體積量增加,面速度降低,SO2/SO3轉化率升高,SO3濃度增加。也就是說,對于SCR超低排放工程來說,SO2/SO3轉化率難以控制,應考慮冷端設備防腐。
圖 6 催化劑面速度與SO2/SO3轉化率
3 解決對策與運行建議
按照設計建造指標流場模擬,重新確定導流板類型、數量和位置,并控制導流板加工制作和安裝偏差在允許范圍內實施更換;無論SCR裝置改造與否,都應定期檢查飛灰整流器,及時更換受損單元;依據在役催化劑的性能檢測和評價結果,對潛能不足、破損嚴重、發生內裂的催化劑實施添加/更換;基于超低排放SCR脫硝裝置氨逃逸、SO2/SO3轉化率控制難度大的分析,空氣預熱器實施防腐改造。
定期優化調整噴氨格柵(AIG)系統,保障NH3/NOx混合均勻性;機組啟動之前,清除鍋爐和SCR脫硝裝置煙氣系統殘渣、金屬碎片和大顆粒粉塵,保持催化劑、空氣預熱器差壓在設計范圍內清潔運行。
4 效果評價
依據圖7、圖8、綜合分析:該SCR脫硝裝置設計建造指標合理,改造后能夠有效控制氨逃逸,既解決了煙氣系統的積灰堵塞、磨損破損和腐蝕問題,又使催化劑活性得以充分發揮、SCR脫硝性能得到可靠保障。
圖 7 改造前氨逃逸與脫硝效率
圖 8 改造后氨逃逸與脫硝效率
5 結語
合理的設計建造指標,優良的導流、均流與NH3/NOx混合技術,是保障SCR脫硝性能和經濟運行的基礎。SCR脫硝裝置主要設計建造指標推薦值如表5~表10所示,本文列出指標推薦值供SCR脫硝超低排放工程借鑒和參考。
表 5 SCR脫硝裝置主要設計建造指標推薦值(一)
表 6 SCR脫硝裝置主要設計建造指標推薦值(二)
表 7 SCR脫硝裝置主要設計建造指標推薦值(三)
表 8 SCR脫硝裝置主要設計建造指標推薦值(四)
表 9 SCR脫硝裝置主要設計建造指標推薦值(五)
表 10 SCR脫硝裝置主要設計建造指標推薦值(六)